双速电机 锥形转子中速起动正常,换到高速就跳闸,么原因?

三相大电机,一开就跳闸?换到别的电缆上能正常运转什么原因?电机是正常的,_百度知道
三相大电机,一开就跳闸?换到别的电缆上能正常运转什么原因?电机是正常的,
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估计电缆短路的可能性较大。
一级配电箱250A跳闸?二级配电箱不跳?三相电机18千瓦,同一条缆线小三相电机可正常运转?
用别的电缆能正常使用的话电机是正常的。测下开始的电缆,看看是不是电缆本身短路,或者漏电接地了。
开关也换了没?跳哪个闸?
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电机与拖动第八章讲解.ppt103页
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X62W万能铣床各开关位置及其动作说明
当手柄扳到“向右 左 ”位置时,工作台纵向进给丝杠连接到进给电动机的传动链上,同时压下行程开关SQ5 SQ6 ,常开触点SQ5-1 SQ6-1 闭合,常闭触点SQ5-2 SQ6-2 断开,接触器KM3 KM4 线圈通电,M2正 反 转,带动工作台向右 左 运动。
当手柄扳向“中间”位置时,SQ5、SQ6均复位,KM3、KM4线圈断电释放,M2停转,工作台停止移动。 垂直进给与横向进给操纵手柄为十字手柄,控制工作台的上下、前后进给,手柄上有“向上”、“向下”、“向前”、“向后”、“中间”五个位置。 手柄扳到“向上 前 ”或“向下 后 ”位置时,工作台垂直 横向 进给丝杠连接到进给电动机的传动链上,手柄扳向“中间”位置时,传动链脱开,电动机停转。
十字手柄扳到“向下 上 ”或“向前 后 ”位置时,手柄通过联动机构压下行程开关SQ3
SQ4 ,常开触点SQ3 SQ4 -1闭合,常闭触点SQ3 SQ4 -2断开,接触器KM3 KM4 线圈通电,进给电动机M2正 反 转,带动工作台向下 上 或向前 后 移动。
十字手柄扳到“中间”位置时,行程开关SQ3、SQ4都复位,接触器KM3、KM4断电释放,进给电动机M2停转,工作台停止移动。
工作台快速移动也由M2拖动。当工作台工作进给时,按下SB3或SB4,KM2线圈通电,其常闭触点断开YC2,常开触点接通YC3。KM2通电后,电动机拖动丝杠套,工作台快速进给,进给方向仍由进给操纵手柄决定。松开SB3或SB4,工作台仍按原速度和方向移动。
由于在KM1的常开触点上并联了KM2的一个常开触点,故在主轴电动机不起动的情况下,也可实现快速进给。
进给变速冲动由进给变速手柄操纵SQ2实现。变速时,转动手柄到需要的转速,再把手柄拉出到极限位置并立即推回原位,就在拉到极限位置的
正在加载中,请稍后...双速电机烧坏了,刚绕的线圈回来还比较正常,用了几天,低速没有了,高速电机负载声明显,请问下会是电动_百度知道
双速电机烧坏了,刚绕的线圈回来还比较正常,用了几天,低速没有了,高速电机负载声明显,请问下会是电动
刚绕的线圈回来还比较正常,用了几天,低速没有了,高速电机负载声明显,请问下会是电动机线圈没绕好吗双速电机烧坏了
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不是,是电机匝间短路了。
刚绕的线圈啊
看一下接头有没有碰到哪,或哪里碰在一起了。
绝对不行啊
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电流太大了,
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出门在外也不愁刮板输送机双速电机跳闸原因分析?_百度知道
刮板输送机双速电机跳闸原因分析?
  如果单机运行正常,说明电气线路与电机没有问题,一起用就跳需要考虑外引线是否过长,截面不足,电机前电压不够,电机一起起动电流过大等。  双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。  根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
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提问者采纳
一起用就跳需要考虑外引线是否过长,如果单机运行正常,电机前电压不够,需要分清才能知道原因,截面不足你需要看到底是跳的那个,说明电气线路与电机没有问题,电机一起起动电流过大等,这几方面的原因,是过电流还是接地跳
一直用的很好,突然出现的现象
一直用的好,说明控制系统方面负载方面均正常,现在单机运行没有问题,说明系统不应该有问题,而是出了过负载,欠电压的这方面的故障点,应该查负载方面(主要分析电机电流的大小超过额定值)查电源电压值,查故障点来分析。电压正常,电气方面故障排除,查负载(设备方面)有无机械问题而引起电流大。你单机运行不可能带全载,
提问者评价
谢谢你,耐心的回答,我还没找到,答案,等拆了电机再说吧。
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其他1条回答
你的线路中按装了欠压或过电流保护装置,单机时运行电流在瞬间增加4-7倍,要是多机运行电流可想而知!
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