怎样减少熄切焦水过滤器对轨道基础的浸泡

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稳定熄焦工艺
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焦炉熄焦车轨道的不停产改造
甘宪程(酒泉钢铁集团有限责任公司焦化厂,嘉峪关735100)
我厂3号焦炉自1997年投产以来,熄焦车轨道因设计原因,轨道固定不实,基础松动,一直是制约生产的一大瓶颈。其主要问题如下:
(1) 轨道长时间浸泡在熄焦水里,轨道基础腐蚀严重,基础局部下沉,导致轨道高低不平、弯曲,造成熄焦车在运行过程中摩电刷接触不实,经常掉电。运行中经常出现信号闪落,导致机车联锁中断。为了不影响生产,只能解除联锁,这给生产带来很大的安全隐患。
(2) 因轨道固定不牢靠,故轨距不能很好地固定,熄焦车在运行时晃动大,仅2005年冬天就发生过3次熄焦车掉道事故,轨道也频繁断裂。
(3) 由于轨道基础不实,导致熄焦车维修频繁,尤其是走行轮轴承平均使用1个月就损坏,造成维修成本居高不下。
熄焦车轨道基础改造方案选择了不停产检修方式。在3、4号焦炉正常生产的情况下,将现有单个混凝土基础改造为现浇钢筋混凝土整体基础,用长轨枕代替短轨枕。为了防止轨道压件螺栓腐蚀,固定轨道的预埋螺栓改为M24的不锈钢螺栓,轨道下面加装16mm 厚的钢板,并在钢垫板下增加减震胶垫,增加了轨道弹性,见图1。
熄焦车基础改造示意图
全线轨道每3m 预埋一组轨距挡,使其长期有效控制轨距。在熄焦车道床放坡,侧面留排水沟(排水沟上设盖板),保持道床干爽,不存余水,以减少熄焦水对轨道、螺栓、压件的腐蚀。将钢轨接头进行铝热焊接,使全线轨道成为一体,消除了机车行走时对基础的冲击。
(1)施工前,检查全线轨道,并采取一定措施加固轨道,排除安全隐患,确保生产顺利进行。具体做法是用16mm 厚的钢垫板制作撑拉杆,每3m 安装1组,保证在施工过程中轨
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寻找更多 ""ZHJL5552D型捣固焦炉熄焦车轨道在线改造
  中图分类号:T83 文献标识码:A 文章编号:X(8-01   1 存在问题   我公司3、4#号焦炉为2*65孔ZHJL5552D型捣固焦炉。自2011年投产以来,熄焦车轨道因设计原因,轨道固定不实,基础松动,极易出现熄焦车掉道现象。一直是影响焦炉生产,二是存在较大的安全隐患。其主要问题如下:   (1)熄焦车轨道在安装过程中,由于基础混凝土二次抹面未能找平,经过熄焦车碾压后,轨道基础出现不同程度的震裂下沉,造成熄焦车运行过程中不平稳。   (2)现有排水沟排水不通畅,致使熄焦水对熄焦车轨道垫板、螺栓、扣件、基础都有不同程度的腐蚀。熄焦车轨道长时间浸泡在熄焦水里,轨道基础腐蚀严重,基础局部下沉,部分螺栓松动断裂无法固定钢轨;也导致轨道高低不平、弯曲,车子在运行时产生蛇行和爬行运动。造成熄焦车在运行过程中摩电道接触不实,经常掉电。运行中经常出现信号闪落,导致机车联锁中断。甚至造成熄焦车冲出(熄焦塔下)轨道事故,严重影响焦炉生产,给生产带来很大的安全隐患。   (3)熄焦塔下方轨道轨枕原设计为水泥轨枕,使用中轨枕外部水泥被熄焦水浸泡后,水泥脱落后钢筋裸漏,基础下方不实,熄焦车运行至此处剧烈晃动,也容易掉道。   (4)熄焦车钢轨接头采用夹鱼尾板方式进行的连接,轨道固定不牢靠,故轨距不能很好地固定,两轨跨距不一、钢轨弯曲变形;熄焦车在运行时晃动大,至2012年3月份一年内就发生过3次熄焦车掉道事故,轨道出现多次断裂现象。   (5)由于熄焦车轨道基础不实,导致熄焦车转向架损坏严重、变频器烧坏等,尤其是走行轮轴承平均使用30多天就会损坏,造成维修工维修量急剧增加。   以上这些情况给安全生产带来了极大的隐患,随时都有影响生产的可能,每天都需专人现场跟踪维修,耗费人力同时也不利于熄焦车的安全维护。   2 改造方案   2.1 根据以上缺陷特制定如下施工方案,全线改造成长轨枕钢筋笼的整体道床。在焦炉正常生产的情况下,利用局部检修时间清理轨道二次抹面找平基础,采用不锈钢螺栓M24与主混凝土钢筋焊接,找平主混凝土基础上部平面,用σ=10mm厚橡胶皮带平铺在上面,皮带上面铺设σ=35mmQ345铸钢板,便于缓冲机车行走时的冲击力。见图1。   2.2 全线轨道每3m预埋一组轨距挡,使其长期有效控制轨距。在熄焦车道床放坡,侧面留排水沟(排水沟上设盖板),保持道床干爽,不存余水,以减少熄焦水对轨道、螺栓、压件的腐蚀。将钢轨接头进行铝热焊接,使全线轨道成为一体,消除了机车行走时对基础的冲击。   2.3 熄焦塔下部轨枕用σ=16mm厚钢板焊接成1300mm&300mm&300mm箱槽,内部做成150mm&150mm格栅,然后用水泥灌浆,待水泥达到强度后再用σ=16mm钢板满焊封闭,两轨枕上下面用16mm钢板300mm&300mm焊接(见图2、3)。轨枕安装同上。   3 施工方法   (1)全线测量找出最佳标高点和直线位置钉桩作标记。现场主要问题是二次找平层破损严重,此次,浇注混凝土标高一次完成,不再进行二次找平。一次找平方法:混凝土浇注后4~5小时,垫上钢板(轨道用垫板),手锤轻轻敲击,仪器测量,确定标高后,取下钢板,待终凝后用水泥浆与107胶,刷基础面。对全线施工线路进行加固已确保施工期间的安全生产。   (2)拆除现有道床,重新铺设长轨枕钢筋笼,其间距0.60m。   先在奇数位置如1、3、5、7、……轨枕位置拆除现有螺栓、垫板、钢筋混凝土,同时安装长轨枕钢筋笼、焊接凉干台钢筋、预埋M24不锈钢螺栓(提前焊接一块长&宽&厚=160&30&10的不锈钢板)、浇筑长轨枕和凉干台。   (3)待1、3、5、7、……位置轨枕达到早期强度后垫上橡胶垫和不锈钢垫板(长&宽&厚=550&200&30),然后安装轨道、压板、不锈钢平垫、拧紧不锈钢螺帽,让1、3、5、7……位置轨枕受力。   (4)同上将偶数位置2、4、6、8、……轨枕位置进行改造,同时每隔3.2米安装轨距挡座。   (5)全线道床按1:2沙浆抹面、放坡、使水流通畅不存余水,保持道床干爽便于打扫。   (6)对全线钢轨进行调平、整直。拆除原有轨道夹板,调整轨道接头间距20~22mm,单个装模,然后进行铝热焊接,并将对接口进行打磨,直至与钢轨高度和宽度一样。   (7)安装钢轨接头连接板,经过技术处理后,使其与钢轨母材保持同高度、宽度、使用寿命相同。由于轨道不采用焊接工艺,因此下部垫加宽钢板。再次调平、调直轨道,待轨道平水、跨距达到G-325标准后焊接正式轨距挡。焊上T型轨距挡,并在专用压铁后加焊止退挡。   (8)疏通、修复排水沟。   由于熄焦车轨道是在不停产情况下施工。为了使施工中不发生意外事故,保证生产和施工同时安全进行,施工中专门安排责任心强的安全管理人员进行监护,协调生产与施工,保证施工人员的安全。   4 改造效果   盛隆公司3、4#焦炉的熄焦车轨道自2012年3月份改造以来,熄焦车运行一直很平稳,无剧烈震动和冲击,轨道有弹性、道床上不存水;走行轮轴承的更换周期由30天延长到1年,轨道检修周期由15天延长到3月。不仅大幅度提高焦炉生产效率;而且延长了道床的使用寿命和机车的维修周期,节约维修成本;同时便于工人清理轨道周围淤积的焦粉,节省了大量人力。取得了良好的经济效益和社会效益   公司借鉴3、4#焦炉熄焦车轨道改造的成功经验,于2013年对1、2#焦炉熄焦车轨道进行了改造,改造后运行至今效果较好,安全生产得到了保障,安全隐患得到了根治。由此可见,该方法在焦炉熄焦车轨道改造上切实可行,很有推广价值。   作者简介   刘生华(1981―),男,本科,2013年毕业于青岛科技大学化学工程与工艺专业,助理工程师,现从事焦化安全环保管理工作。
系统分类:&>>&干法熄焦车轨道的不停产改造--《2011年河北省炼铁技术暨学术年会论文集》2011年
干法熄焦车轨道的不停产改造
【摘要】:通过制定合理施工方案,在保证安全、连续生产的前提下,对熄焦车走行轨道进行了改造,将现用的QU50钢轨更换为QU80钢轨,提高轨道的抗磨性和平稳性。将现有单个混凝土基础改造为现浇钢筋混凝土整体基础。解决了因混凝土基础腐蚀塌陷,地脚螺栓松动,钢轨表面高低不平造成的轨道断裂、熄焦车掉道事故,保证了安全连续生产,节约了备件和材料费。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TQ520.5【正文快照】:
1问题的提出河北钢铁集团邯郸分公司焦化厂,现有年产210万t焦炭的6座焦炉,其中1并、2#焦炉为Zx42孔4.3m焦炉,2010年4月建成投产的1材干熄焦是与其相配套的熄焦能力为75t/h的干熄焦装置。2008年更换的1#、2#焦炉熄焦车轨道使用仅2年,受湿法熄焦水侵蚀,大部分混凝土基础腐
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