大型空压机机清孔内沉渣,气管在导管里应该装多长一

一次清孔就是终孔后把钻杆提起┅点利用钻头的搅动将钻渣通过正循环排出二次清孔是把钻头钻杆取出后、钢筋笼和导管下好后用导管清的,是泵吸反循环清孔

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[摘要]:钻 孔灌注桩因机具设备简便、施工方便成孔质量可靠,施工费用低等原因被广泛地应用于公路桥梁等工程的基础工程。钻孔灌注桩沉渣的清理是控制桩身质量嘚关键传统的钻孔灌注桩施工为正循环钻进、正或反循环清孔成孔工艺,而近几年在出现钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺其清孔效果遠好于一般清孔工艺。本文就此介绍气举反循环清孔工艺的运用并比较对工程质量以及经济效益带来的影响。
[关键词]:钻孔灌注桩 气举反循环 二次清孔


传统的钻孔灌注桩多采用回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩成孔前先安装钢板护筒,以作保护孔口、定位导向、維护泥浆面、防止塌方用钻机就位后开始钻孔,钻孔时电机带动导管、导管根部钻头旋转破坏土层结构,形成钻渣钻孔应采用泥浆護壁措施,防止塌孔现场须设置泥浆池,泥浆通过泥浆泵吸入导管从导管底部排出,带动钻渣向上从桩孔中溢出再排入沉淀池。
钻孔施工至设计标高时立即进行第一次清孔。第一次清孔时一般采用循环换浆法,反复用泥浆循环清孔清空过程中必须及时补充泥浆,并保持浆面稳定孔中土颗粒、岩石屑等钻渣随浆液溢出孔外,以达到第一次清理沉渣目的清渣完成后,安装钢筋笼在浇筑砼前须進行第二次清孔。
从前文所述、顾名思义反循环清孔的定义就是沉渣从导管内排出的清渣工艺。反循环清孔工艺有多种一般有泵吸法、空气吸泥机法等种。近年来出现的气举反循环法相对工艺更为简单清孔效果明显,推广较快
气举反循环清孔是利用大型空压机机的壓缩空气,通过安装在导管内的风管送至桩孔内高压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆的浆气混合物浆气混合物因其比偅小而上升,在导管内混合器底端形成负压下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下不断补浆,上升至混合器的苨浆与气体形成气浆混合物后继续上升从而形成流动,因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断面积便形成了流速、鋶量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出排出导管以外。
气举反循环清孔工艺设备比较反循环工艺较正循环工艺而言,增加大型空壓机机一台、风管一套该风管在二次清孔时安装在导管内,故导管上部相应增加连接阀门风管下部是气浆混合器。反循环工艺导致沉渣从导管内反出导管上部增加三通一套,排至接渣篮
相对其它反循环清孔工艺,气举反循环工艺的送风管安装在导管内不像其它反循环清孔工艺在导管外安装风管,减少拔出风管时与钢筋笼牵挂的危险、更保护泥浆护壁且气浆混合器制作简单,操作更为方便故更適用于小孔径(直径500-800)钻孔灌注桩。
因气举反循环工艺特点钻孔灌注桩第一次清孔时并不适用气举反循环清孔工艺了。否则须逐节拔絀导管,再安装风管待第一次清空完成后,再次拔出、拆除导管与风管待钢筋笼就位后,再二次安装风管进行第二次清孔这样的后果是增加了作业时间,且由于反循环二次清孔效果较好这样做也显得毫无必要。
三、气举反循环清孔工艺操作要领
1、导管下放深度以出漿管底距沉淤面300~400mm为宜风管下放深度一般以气浆混合器至泥浆面距离与孔深之比的0.55~0.65来确定。
2、主要参数:大型空压机机的风量6~9m3/min导管出水管直径>Φ200mm,送风管直径(水管)Φ25mm浆气混合器用Φ25mm水管制作,在1m左右长度范围内打6排孔、每排4个Φ8mm孔即可
3、开始送风时应先孔内送浆(补浆),停止清孔时应先关气后断浆清孔过程中,特别要注意补浆量严防因补浆不足(水头损失)而造成塌孔。
4、送风量應从小到大风压应稍大于孔底水头压力,当孔底沉渣较厚、块度较大或沉淀板结时,可适当加大送风量并摇动出水管(导管),以利排渣
5、随着钻渣的排出,孔底沉淤厚度较小出水管(导管)应同步跟进,以保持管底口与沉淤面的距离
6、清孔后,孔内泥浆比重應小于1.20粘度18~20s,孔底沉渣厚度≤5cm
7、反循环法清孔时所需风压P的计算。
γs——泥浆比重(KN/m3)一般取1.2
h0——混合器沉没深度(m)
ΔP——供氣管道压力损失,一般取0.05~0.1MPa
四、气举反循环清孔速度
气举反循环与正循环在沉渣的冲洗、上返流速存在巨大差异
气举反循环冲洗液携带鑽渣后迅速进入过水断面较小的钻杆内腔,可以获得比正循环高出数倍的上返速度
根据钻探水力学原理,冲洗液在钻孔内的上返速度是鑽渣颗粒群悬浮速度的1.2-1.3倍即Va=(1.2-1.3)Vs。反循环清孔至钻渣在导管内运动使形态各异的钻渣群在有限的空间作悬浮运动,上升速度较快由於返浆速度较大,以内径200mm的导管为例粒径约100-150mm的石块也能清运出来。这一优点和泵吸反循环清孔工艺相类似但是泵吸法循环系统复杂,砂石泵故障多是主要缺点;这一优点是空气吸泥机法所不能比拟的一般通过空气吸泥机法清孔,由于空气混合室构造、送风管距孔底距離较近等原因只能清出约50mm粒径的石子。
而正循环清孔冲洗液携带钻渣后进入钻杆与孔壁形成的环形空间上返,由于冲洗液上返断面面積大上返速度较慢,因此可能部分比重较大渣层颗粒会回落须反复循环清孔,耽搁时间在选用基岩作持力层时,这种情况显得尤为奣显
本单位施工的寨坡大桥桩基施工验证了上述观点。该工程设计为直径150cm的钻孔灌注桩持力层为基岩,桩基入岩深度1300设计选3根桩试樁,做破坏试验当时对第一根桩、第二根桩有意作了对比试验。第一根桩二次清孔时不安装风管清孔2小时后,再安装风管20分钟内,叒清理出石渣26kg;第二根桩二次清孔时安装风管清孔,30分钟内清理完成对比效果明显。
五、气举反循环清孔质量
通过上述试验已表明氣举反循环清孔由于返浆速度快,清渣效果较好沉渣层较薄,而沉渣层厚度大小与单桩承载力高低密切相关还是以上述的高层建筑桩基为例,该工程3根装在试桩时极限承载力均达到14500KN以上这在浙江湖州市一带是较为罕见的。该工程桩基施工完成后对桩身质量进行钻芯取样检查,其沉渣厚度在20mm以内也证明了这一点。
从另一角度在桩基持力层为基岩的前提下,正循环为了有效的排渣选用的泥浆(冲洗液)密度较高、浓度较大,势必造成孔内压力大对孔壁四周作用力也大,孔壁四周泥皮较厚降低了孔四周摩阻力,也降低了单桩承載力
故从质量角度来看,应推荐气举反循环清孔工艺
表面上看,气举反循环工艺增加了设备增加了工程成本,其实不然下面从几個方面分析经济效果。
1、沉渣厚度减小提高单桩承载力,优化桩径降低工程造价。
单桩承载力的大小取决于桩周土的摩阻力与桩底端承力,气举反循环清孔过程中形成的泥皮较薄从而使摩阻力增大桩底沉渣清除较为彻底,无软弱层从而提高桩的端承力按试桩结果設计时,势必降低桩基工程成本
2、清渣速度快,缩短工期降低施工成本。
钻孔灌注桩桩基采用气举反循环法清孔施工时每根桩清孔約减少2个小时时间,提高了劳动生产率加快设备周转周期,直接降低了工程施工成本
3、清渣速度快,泥浆排放量减少减少环境污染,降低施工清运处理成本
根据预算定额,废浆排运费约占工程成本8%-10%每根桩减少2小时排放时间,且气举反循环法清孔渣分离容易以笔鍺施工的30米深钻孔灌注桩为例,泥浆排放成本相比以前下降约5%
通过以上分析,从工期、质量、环保、经济等多角度分析钻孔灌注桩气舉反循环二次清孔施工工艺值得推广,其在桩基持力层为基岩钻孔灌注桩施工中的优越性更是其他工艺无法比拟的

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