简要说明气囊弓受电弓add装置的工作原理理

其工作原理为:升弓装置3(气囊)充气→纵向移动钢板纵向移动→作用钢丝绳作用于下臂→下臂4→下导杆6→上导杆8→上臂7→实现受电弓正常升起 压缩空气供应原理 空气作鼡原理 1. 电磁阀(14)的入口处始终通有压缩空气。 2. 可随时操作司机台上的受电弓提升杆以升起受电弓 3. TCMS可输出信号使电磁阀(14)得电,允许空气经空氣滤清器(1)进入节流阀(升弓)(2)滤清器的作用是清除压缩空气中的灰尘和湿气。 4. 然后节流阀(2)允许空气压力缓慢进入减压阀(3)的入口。 5. 减压閥(3)的输出压力可以调整至预设值3.5bar减压阀(3)可调整受电弓与接触网之间的静态接触力, ba其精度为±0.02 r由于气压每变化0.1bar会使接触压力变化10N,因此减压阀必须要有相当高的精确度 6. 之后压缩空气流入节流阀(降弓)(5)其作用是调整降弓时间。 7. 如果减压阀故障位于气路上的安全阀(6)可限制空气压力。 8. 压缩空气经一系列调整后流至气囊驱动装置(12)然后气囊驱动装置可激活升弓装置并使受电弓缓慢上升直至碳板接触到接触網线。 9. 供电线路上还装有压力表(4)以显示减压阀的出口空气压力 气动控制系统 1、受电弓所在车的侧墙 2、阀板 3、空气滤清器 4、升弓节流阀 5、減压阀 6、压力表 7、降弓节流阀 8、安全阀 自动降弓装置原理 9 停止阀 10 自动降弓阀 11 试验阀 12 升弓装置 13 碳滑板 14 电磁阀 15 压力开关 自动降弓工作原理: 当受电弓碳滑板13破裂漏风→压力开关15检测到受电弓漏风发出降弓信号→压力开关立即断电→自动降弓阀10打开→气囊12里的气体快速降排出→实現受电弓快速降弓→避免损坏10打开→气囊12里的气体快速降排出→实现受电弓快速降弓→避免损坏接触网和受电弓。 ADD自动降弓装置 ADD装置效果錄像 见附件. A、ADD起作用的条件 受电弓碳滑板安装不劳固或由于运行产生断裂、裂纹 压力开关15损坏。 通气管路出现裂纹、断裂、折断等现象 由于外物击打,实验阀11及停止阀9造成破裂出现漏风现象 B、受电弓上臂及碳滑板断裂原因 由附件录像可以看出受电弓上臂、碳滑板断裂甴以下情况可以产生: 1、自动降弓装ADD失效。 2、9停止阀关闭 3、接触网与轨道中心线便离,弓角与托架固定螺栓松动导致碳滑板跑到电网线仩方所置 4、外力的作用。 真实故障分析2009年元月22日D601次(CRH5045A ) CRH5045A动车组6车受电弓停车时照片 入库后车顶检查照片 原因分析 1、自动降弓装置ADD起作用 2、外力的作用。 由上面照片可以分析得出受电弓在运行过程中受到一个向车辆运行方向相反力的作用如下图上臂断裂方向。 总结 经检查弓头严重扭曲变形受电弓上臂折断,断面全部为新痕受电弓各处组装螺栓无松动。所以对我们自身的检修是不存在漏检漏修问题 鉯上为我个人对2009年元月22日D601(CRH5045A)受电弓故障的分析,有不对或不妥的地方还请各们领导批评指正 谢谢 * * * * * *

  受电弓试验台、风源、风管、3L储风缸

  两用扳手、扭力扳手8~40Nm、60~220Nm、油枪、手锤、木锤或塑料手锤、高度量尺、钢板尺(300mm)、卷尺(3m)、游标卡尺、弹簧秤(0~200N)、水平仪(600mm)、機械秒表、钳工常用工具。

  棉丝、白布、中性清洁剂、润滑脂、试漏剂、导电接触脂、环氧树脂油漆、清洗剂、滑板条

  1.1 将受电弓连同底盖一起吊至受电弓检修平台。

  1.2 解体前检查:对受电弓进行解体前的全面检查

  2.1 分解连接件。

  2.2 拆软连接编织导线

  2.3 卸下主通气管,然后提取出气囊装置卸开固定钢丝绳的螺栓,拆下钢丝绳卸下开口销、销轴,提出升高装置

  2.4 解体弓头、滑板、弓角。

  2.5 解体调整缓冲器:(阻尼器做外观检查和试验)

  2.5.1 卸下保护套

  2.5.2 松开调整螺栓的锁紧螺母

  2.5.3 将防尘盖(拧到上接头当无法擰开锁螺母时,可将接头拔高4mm;

  2.5.4 标好位置向左拧紧,旋转的圈数与调整的圈数相对应(最多为2.5圈);向右旋转所需的圈数同时数好该圈数(對最后位置的复原没有影响)

  2.5.5 将缓冲器拉长10mm,将防尘盖拧到原先的位置固定好,装上防尘套注意保护套的排水口须在底部。

  3.1 使鼡专用高强度清洗剂清洗各零部件表面然后用清水洗干净表面的清洗剂,再用干棉丝或白布擦干检查绝缘风管不得有裂损;更新塑料风管,双次中修更新绝缘风管

  3.1 检查上框架、底板、下臂杆、传动机构、牵引钢丝绳状态应符合技术要求。更新滑板条

  3.2. 缓冲器磨損、漏油时,必须更换缓冲器

  更换缓冲器操作步骤如下:

  将新缓冲器固定在垂直位置,固定在下拉出缓冲器,压5次使长度為54mm,

  落弓位置的安装长度为480±1.5mm。如受电弓上的实际长度大于481.5,可在下臂和螺栓之间装入φ8.4 垫圈或最多拉出接头5mm ,并用螺母固定。如在受电弓上的实际长度小于478.5mm,可将上接头最多拧入3mm并用螺母固定。

  3.3 解体清洗阀板上的过滤器拧开外罩,清理灰尘、水

  3.4 检查轴、套、各杆件接头及轴承,各销套磨耗量大于原形的10%时更换

  3.5 检修升高装置

  解体检修升高装置的气囊,无龟裂、老化、变形更新使用8姩以上的气囊。更换气囊时须作保压试验,并应承受1.5倍的额定气压检查内部连接传动机构状态应符合技术要求。在受电弓垂直运动几佽后检查绷紧钢丝绳,把气囊装置的可动部分固定在钢丝绳中间

  3.6 擦拭检查绝缘子。表面光洁安装牢固,不允许有裂纹如表面缺损面积大于3cm2时时更换。

  3.7 对整台受电弓外露铁质零件除锈、涂漆

  3.8组装:按解体相反顺序组装。

  4.1 气囊与气路的气蜜性试验:將气囊与容积为3L的储汽缸相连并充以500kpa的额定气压后关闭气源,10min后汽缸中的气压不超过5%

  4.2 受电弓调整试验应在受电弓安装后进行。并茬调试工作前做几次(至少两、三次)升弓和降弓试验。

  4.3 静态压力特性调整

  4.3.1 接入压缩空气管并打开精密调压阀首先初调受电弓静態接触压力,将将精密调压阀完全转到“-”位置打开升弓电空阀。在受电弓顶管上挂弹簧秤再调精密调压阀,直到受电弓慢慢上升为圵然后,在弓头升高1.6m时人力阻止受电弓上升,使弓头能在这一高度处停留弹簧秤应显示为70N。

  4.3.2 精调静态接触压力:用弹簧秤使受電弓缓慢地朝下运动而后,再向上缓慢运动(上升和下降运动均是在大约1.6m的高度上进行,且每次上、下移动距离为0.5m)取平均值为70N。

  受电弓向下运动时力的最大值不超过80±5N,向上运动时力的最小值不小于60±5N。在同一高度两个值之差都不应大于18N调压阀上的压力表只能做粗略检查,不能做校正依据拧紧精密调压阀手轮防松螺母,固定调压阀的最终调整压力

  4.4 调整试验要求

  4.4.1 额定静态接触压力:在静止状态下,弓头滑板在工作高度范围内对网线的压力要求压力值70±10N。

  4.3.2 同高压力差:受电弓在同一高度下上升和下降静态接觸压力差。要求不大于18N

  4.3.3 同向压力差:工作高度范围内,受电弓上升或下降时的最大静态接触压力差要求不大于10N。

  4.4 升降弓时间調整

  4.4.1 调整要求:调整过程应在0.36~0.38Mpa额定气压下进行通过阀板上的两个节流阀调整。静态接触力调整好后从受电弓的落弓位置到工作位置,即受电弓从落弓位置上升2m高(包括绝缘子)的升弓时间和降弓时间

  升弓时间:≯5.4s

  升弓时,受电弓不允许有任何回跳降弓时,受电弓必须有缓冲并落在两个橡胶减震器上,允许降弓时有轻微弹跳并保证弓头与弓架之间有8—10mm的间隙。

  4.4.2 调整方法:调整调节阀控制受电弓的运动速度使其满足升、降弓时间的要求。

  4.5 自动降弓装置ADD的调试

  4.5.1 将自动降弓装置的关闭阀在“开ON”位置、试验阀在“关闭OFF”位气囊工作正常。受电弓升起

  4.5.2 将试验阀在“工作OPERATION”(操作)位。快速降弓阀排气受电弓快速下降。

  4.5.3 关闭阀放在“关闭NO”位可重新启动受电弓。

  4.5.4 试验后打开关闭阀、关闭试验阀恢复受电弓正常工作状态。

  5、弓网故障快速自动降弓装置

  为扩夶ADD自动降弓的功能保证机车的正常运行,在SS7E型、固定重联电力机车上加装了弓网故障快速自动降弓装置

  5.1 弓网故障快速自动降弓装置的功能及特点

  5.1.1 “自动降弓装置”的主要功能包括:

  在受电弓滑板出现断裂、拉大沟槽、磨耗到限等损坏或绝缘导管断裂时,实現快速降弓

  降弓动作的同时,能自动切断机车主断路器避免带负载降弓产生拉弧火花而损坏受电弓滑板和接触网导线。

  自动降弓的同时可实现声响和指示灯报警,当与机车语音箱接口时可同时实现监控语音箱报警,便于乘务员了解情况及时采取措施。

  可方便实现“自动降弓”和“正常降弓”功能的快速转换即当“自动降弓装置”自身发生故障时,不影响机车的正常运行及操作

  5.1.2 “自动降弓装置”的特点

  5.1.3 “自动降弓装置”降弓动作响应时间快(小于0.7秒)。

  5.1.4 降弓动作同时自动切断机车主断路器响应时间小于0.2秒。

  5.1.5 机车车顶采用聚四氟乙烯管进行高低压隔离安全可靠。

  5.1.7 具有多种报警功能

  当发生弓网故障,即碳滑条的气道或控制管路损坏漏气时导致控制管路内的气压下降。“自动降弓装置”检测到气压变化给出控制信号,断开主断路器、切断机车升弓主气路、快排阀迅速排空受电弓气囊内的压缩空气、使受电弓迅速下降、发出报警信号实现快速降弓。

  5.2.1 关闭“自动降弓装置”时

  将电氣控制箱的“运行/库用”开关置“库用”位此时“自动降弓装置”处于非工作状态,受电弓恢复原控制程序:

  升弓时合升弓扳键開关,升弓电空阀得电压缩空气经电空阀、主气路管进入升弓气囊,受电弓升起

  降弓时,断开升弓扳键开关电空阀失电,切断進入气囊的主气路电空阀的排气口打开,气囊与大气相通排出气囊内的压缩空气,受电弓降下

  5.2.2 开启“自动降弓装置”时

  将電气控制箱的“运行/库用”开关置“运行”位,“自动降弓装置”处于工作状态

  合升弓扳键开关,电空阀得电压缩空气经电空阀後、一路送入受电弓气囊,另一路向碳滑条气道充气受电弓升起。

  当发生弓网故障时产生漏气,使控制管路内压缩空气压力降低压力开关检测到控制管路内的压力变化后,切断进入受电弓气囊的主气路(关闭升弓电空阀)电气控制箱发出报警信号并切断机车主断路器;同时,打开快排阀排气口将受电弓气囊内的压缩空气直接排入大气,实现快速降弓

  试验前“自动降弓装置”必须进行一次全面嘚检查,确认无误后方可通电、通气试验试验可在库内或库外有电区进行,试验步骤及方法如下:

  5.3.1 关闭“自动降弓装置”

  反复升降弓三次确认受电弓升降弓正常后,再进行试验

  5.3.2 开启“自动降弓装置”

  反复升降弓三次,确认受电弓升降弓正常后再进荇试验。

  5.3.3 模拟“自动降弓”试验

  (1) 合主断路器

  (2) 在车内持续按住电气控制箱的“试验按钮”。此时“自动降弓装置”将迅速反應:主断路器断开、快速自动降弓、电气控制箱报警灯亮内置报警器发出声响。如果装置与机车语音箱连接将会同时发出语音提示:“I位端自动降弓动作”或“II位端自动降弓动作”。

  (3)模拟降弓试验完成后松开“试验按钮”。受电弓恢复正常

  5.4 主要技术参数

  额定电压 (V)………………………………… DC110

  主断路器动作响应时间(S)………….……. 0.2

  快速降弓动作响应时间(S)…..…….……..1.5

  检测压力范圍(kpa)………………….….. 20~700

  工作温度范围(0C)……………………...-40~70

  5.5.1 擦拭“自动降弓装置”用于高低电压隔离的聚四氟乙烯管。检查“自动降弓裝置”在受电弓上安装的管路接头和接头是否有漏气现象各连接软管的固定情况。检查电气控制箱的工作情况各插头连接是否良好。

  5.5.2 检修车顶设备检查各阀的工作状态是否良好,连接管接头是否有漏气情况受电弓上冲气碳滑条、连接软管、接头状态是否良好,囿无漏气情况电器控制箱的检查,检查“自动降弓”动作是否正常“非自动降弓”动作是否正常。在“自动降弓”状态下对正常的升降弓时间进行测量和调试。

我要回帖

更多关于 受电弓add装置的工作原理 的文章

 

随机推荐