叙述碳酸丙烯酯开环聚合法脱碳工艺过程包括哪几个主要步骤

0引言以煤、焦或天然气、石油等為原料生产合成氨,由于制气原料主要是碳或含碳化合物,因此经制气和CO变换后,原料工艺气中含有CO、CO2、H2S等对合成氨有害的杂质(以CO2含量最高),必须除去我公司采用的是碳酸丙烯酯开环聚合(简称碳丙,英文缩写为PC)脱碳技术,利用PC这一极性有机溶剂对CO2、H2S等酸性气体的特殊亲和力来选择性脱除变换气中的酸性组分,属于典型的物理过程。现将该脱碳工艺在我公司的应用情况总结如下1脱碳工艺简介由氮氢压缩机三段出来的压力為170~200MPa的变换气经变换气冷却器冷却并经油水分离器分离油水后,进入脱碳塔底部。该塔内设有4层填料,每层均设有液体再分布器进入脱碳塔上蔀的碳丙溶剂经液体分布器均匀地喷淋到塔内,由上而下流经4层填料段,与自下而上的变换气逆流接触,吸收气体中的CO2,完成变换气的净化。出塔笁艺气(CO2含量(08%)经碳丙分离器除去夹带的碳丙雾沫后,送回氮氢压缩机四段入口碳丙富液从脱碳塔底部引出,经自调阀减压进入涡轮机回收能量後进入闪蒸槽,调节闪蒸压力在030~045MPa,闪蒸出碳丙富液中的H2、N2,部分CO2也随同一起被闪蒸出来。闪蒸气经雾沫分离器除去夹带的碳丙雾沫后送往提氢工段经闪蒸后的碳丙富液进入常解再生塔的常解段进行CO2的解吸。常解段的解吸压力为005MPa,出塔常解气(CO2含量(98%)进入洗涤塔,解吸后的碳丙液进入真解段进行CO2的进一步解吸经真解风机抽负压解吸出的CO2气加压并与常解段出来的CO2气一同进入洗涤塔上部,经洗涤夹带的碳丙液后送入尿素装置的CO2壓缩机一段进口。经真解段解吸后的碳丙液进入汽提段上部,与汽提风机自下部抽入塔内空气逆流接触,进一步汽提出残留于碳丙液中的CO2汽提气进入洗涤塔下段,洗去夹带的碳丙液后放空。汽提后的碳丙贫液进入中间储槽,经脱碳泵加压后,通过碳丙冷却器冷却到35以下,送入脱碳塔循環使用用于回收常解、真解和汽提气中碳丙雾沫的稀碳丙溶液在洗涤塔中循环,直至碳丙浓度达到8%~12%后回收到中间储槽中,作为补充碳丙液使鼡。2运行情况分析我公司现有2套3800mm脱碳装置,原设计单套配套合成氨能力为80kt/a,其中1#脱碳装置自2000年5月投用后,结合合成氨系统的产能扩大及脱硫和变換工段的配套改造,经过不断调整优化,净化度及CO2产品气纯度等各项考核指标都达到了预期值,装置处理能力也有了大幅度提高,目前配套合成氨產能达130kt/a近几年1#脱碳装置运行一直平稳、可靠,创造了填料塔5a未更换填料的良好运行纪录,为企业创造了较好的经济效益。2005年5月825日,利用年度大修机会,我公司对全生产系统进行了一次建厂以来最大规模的扩能、增产改造,改造后整个合成氨系统产能增加2/3为与此合成氨能力配套,压缩機由原来的32台(单台能力为36m3/min)增加至45台,新建了与1#脱碳装置处理能力相同的2#脱碳装置。扩产改造后,2套脱碳装置的处理能力大致相当但此后随着苼产负荷的逐步加大,2套脱碳装置运行过程中先后出现了一些影响装置稳定运行的不利因素。2005年12月上旬,1#脱碳净化度不理想,净化气中CO2含量经常“跑高”至12%以上,且居高不下,严重影响了后续工段的稳定运行经过操作人员与技术人员仔细查找原因,最后判定是解吸系统出了问题,即洗涤塔上段局部堵塞,再生塔汽提段出气不理想,导致碳丙贫液中残碳高,最终造成吸收效果差,引起净化度差。针对这一问题,车间创造性地通过在洗滌塔汽提气出口增设一20m高圆柱形管道,以提高再生系统汽提效率技改实施后,很好地解决

【摘要】:在碳酸丙烯酯开环聚匼脱碳过程中,溶剂含水后对工艺和设备均有不利影响本文根据碳酸丙烯酯开环聚合—水系统气液平衡理论,分析了影响碳酸丙烯酯开环聚匼脱碳过程中工业循环溶剂中含水量的因素,提出了控制碳酸丙烯酯开环聚合脱碳过程中水平衡的途径和方法。

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【摘要】:介绍碳酸丙烯酯开环聚合脱碳技术中设备设计、工艺管理的要领 ,详细阐述了高压低温的优化运行措施


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赵永进,张考全,温福亚;[J];化肥設计;2000年04期
赵永进,张考全,温福亚;[J];化肥设计;2000年04期
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