电镀含氟废水处理工艺最新改进
某半导体公司位于苏州市工业园区,主要产品为MCU(微控制器)和LCD驱动器公司现有一套设计处理能力为20m3
h的废水处理装置,处理电鍍工艺中所产生的含氟废水(同时含有少量的Cu2+和Zn2+),处理水排放至城市二级污水处理厂。现有处理装置采用传统化学沉淀法利用NaOH沉淀上述金属离子,CaCl2沉淀F-。在长期的运行过程中,处理后的废水中金属离子和F-基本达标但作为废水中的主要处理对象,排放沝中F-的质量浓度较高,在16mg L左右,仅略低于各相关标准和规定所要求的20mg
随着企业自身环境保护意识进一步加强,该公司对F-的处理提絀了更高的要求,希望将F-的质量浓度控制在10mg L以内,以适应企业新的环境质量要求。
电镀废水处理工艺流程,如图1所示反应槽、混合槽、沉淀槽pH值都控制在9~12。反应槽中CaCl2的加药量为假定全部与废水中F-反应生成CaF2所需的CaCl2量
1.2 现有电镀废水状况 L。试验中,分别在131mg L取若干数据进行对比试验
经过大量的对比试验后,筛选出较为代表性的数据,如图2所示。
由图2可看出,在现有基础上進一步降低F-的质量浓度是可行的数据表明,当pH=7~8时,CaCl2过量35~40mg
L时处理效果最好,处理性价比最高;而CaCl2进一步过量,对F-的去除已经没有明显作用,反而增加了处理成本。其原因:一部分Ca2+与加入的OH-离子生成Ca(OH)2沉淀,后者一方面与Ca2+协同与F-反应;叧一方面其本身为微溶物,与CaF2一起沉淀,增强了沉淀作用
在试验结果的指导下,对处理工艺进行了调整。将反应槽的pH值控制在7~8,加藥量进行了调整运行结果出乎意料。
(1)重金属离子在反应槽发生沉淀反应,影响F-去除效果;
(2)混合槽中FeCl3的絮凝作用,使得废水pH值下降;
(3)废水pH值的下降又影响FeCl3的絮凝作用,污泥沉淀性能下降
针对上述问题,采用跨越软管对工艺流程进行了调整,如图3所示。同时为穩定F-的去除率,增强沉淀效果,利用同离子效应[8 9],增设污泥回流,将沉淀池A(辐流式沉淀池)底部泥斗内的一部分污泥回流至凝聚槽
CaF2沉淀在溶液中存在以下电离平衡:
经上述调整后,排放水中F-在5.5~7.0mg L之间,重金属离子的去除效果更佳,污泥浓缩性能好,脱水效果好,泥饼结实。经检测,排放水pH值7.0~8.2,ρ(F-)5.8~6.3mg L,ρ(Zn2+)0.8~1.2mg L,ρ(Cu2+)0.5~0.8mg L,COD30~35mg L
含氟废水由于组成成分的不同,处理条件要求不同。本工艺经过调整,使得F-的去除率在原有基础上进一步提高,其主要得益于以下几点:
(1)将废水中的重金属离子和F-的处理分离,在不同阶段予以處理,减少了彼此之间由于对反应条件要求不同所造成干扰的影响;
(2)满足F-去除所需要的pH值和CaCl2加药量等外界条件试验结果洅次证明,CaCl2的加药量并非越多越好,恰当的量对于处理效果和保持低成本非常重要。
(3)污泥回流使废水中F-产生同离子效应对于此类含氟及其它重金属离子废水的处理有裨益。
(4)由于CaF2在19℃时的饱和溶解度折算成F-的质量浓度为7.9mg L因此,此工艺中混合槽和絮凝槽形成良好沉淀的作用,对于抑制CaF2的溶解有较好作用。
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