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解决支架类铸钢件气缩孔问题的工艺措施.pdf 3页
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VOI.57 NO.11
解决支架类铸钢件气缩孔问题的工艺措施
(陕西汽车集团有限责任公司,陕西宝鸡 722408)
摘要 :支架类铸钢件在生产过程中存在气缩孔和呛火,且工艺出品率低,芯子成本高。通过调整浇注系统,合理放置
冒口和布置型板,不仅解决了支架类铸钢件的气缩孔和呛火问题,而且将工艺出品率提高了19%。通过重新设计2芯子
的工艺,将原来的自硬砂芯改为油砂芯,节约了芯子成本。
关键词:支架;浇注系统;气缩孔;呛火;工艺出品率;自硬砂芯;油砂芯
中图分类号:TG244+.4 文献标识码:B 文章编号:(2008)ll一1217—03
ProcessMeasurestoControlBlowholeShrinkagein
CastSteeIBracket
(ShaanxiAutomobileGroupCo.,Ltd.,Baoji722408,Shaanxi,China)
Abstract:Thedefectsofblowholeshrinkageandboilingoftenoccurrintheproductionofcaststeel
bracket,andtheprocessyieldislow,thecorecostiShigh.Byadjustingthegatingsystem,namely,
optimizingthepositionoftheriserandthemoldplatearrangement,theblowhole shrinkageand
boiling defectswere eliminated.and theprocessyieldhada 19% increase.The core costwas
decreasedbyredesigningNo.2coreandchangingtheno—bakesandcoretooilsandcore.
Keywords:bracket;gatingsystem;blowholeshrinkage;boiling;processyield;no—bakesandcore;
oiIsandcore
我公司生产的铸钢件中,有很多前簧左、右前支架
类铸钢件,这类铸钢件主要安装在车的悬架系统上,开
1 存在的问题
档部位与板簧连接 ,孔位置受力较大,因此铸件中不允
1.1 气缩孔和呛火缺陷
许存在铸造缺陷。前簧左前支架单重17kg,材质为
这种前簧左前支架类铸钢件采用的是湿型砂造型,
ZG310.570。图1为其铸件图。前簧右前支架单重l5kg,
I#A和l 芯子为油砂芯 ,2芯子为 自硬砂芯 。后面开
材质为ZG3l0.570。其铸件图与前簧左前支架相比,只
档部位采用顶冒口A补缩 ,前面拐脖 (~pqb60mnl、高
是少了 60mm、高90mm的圆柱结构。下面主要以前
90mm的圆柱)和 35mm、高77Elm的圆柱用顶冒口
簧左前支架为例,进行阐述。
B进行补缩 ,如 图2所示 。上下两个 30mm孔和
4一M14~L均放置了 20mm和48mm的内冷铁。铸件
在加工上下两个 (/)30mm:fL和4.M14:~L时存在严重 的
气孑L缺陷,并且在加工 55mm圆棋子和方棋子内表
面时都存在气缩孑L,有时棋子中心部
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铸造呛火是什么原因?
1,避免涡气;4、砂型避免出现放置时间太长、铸造工装模具透气性差,增加沙箱壁气孔,加强排气铸造呛火原因、选择合适的浇注速度;3;2、砂型烘干不够,湿度大,水遇高温呛火
采纳率:67%
1 浇冒口不合理 2浇铸太快 3 砂型有潮气
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